印刷過(guò)程中由設備材料質(zhì)量問(wèn)題導致的印刷故障比較常見(jiàn),膠輥作為膠印機必不可少的配件,對印刷質(zhì)量同樣有很大影響。筆者在印刷過(guò)程中遇到過(guò)兩次因膠輥質(zhì)量引起的故障,在此將排除過(guò)程與大家分享,并總結出如何正確使用膠輥。?
故障表現:在印刷過(guò)程中,青色組剛開(kāi)始顏色正常,后來(lái)慢慢變淺。排查過(guò)程:
?、偻C在印版上打墨杠(常見(jiàn)的查看壓力的方法,利用輥子打壓印版表面,印版表面的墨痕寬度可表示壓力大?。?,發(fā)現靠版水輥的壓力很大,墨痕寬度約為9毫米,于是調節壓力至正常,然后開(kāi)動(dòng)機器,又發(fā)現印版叼口處出現糊版現象,版面上臟現象比較嚴重,出現突然水大、水小反復的現象,版面供水不穩定。
?、谕C發(fā)現印版拖梢部位和橡皮布拖梢部位有水滴,于是檢查計量輥、水斗輥壓力,并調至正常狀態(tài),供水正常,故障消除。
?、埸c(diǎn)動(dòng)機器,在印版上打墨杠,發(fā)現剛調好的靠版水輥壓力又變大了,而調節靠版水輥壓力的螺母并沒(méi)有松動(dòng)。我們又嘗試多次點(diǎn)動(dòng)機器,發(fā)現每次得到的靠版水輥壓力都不相同。
?、軐⑺锌堪嫠伓疾鹣聛?lái),發(fā)現拆下來(lái)的膠輥表面平整、沒(méi)有磨損,將兩端的軸承取下來(lái)后仔細觀(guān)察,發(fā)現膠輥的兩端軸套出現偏心現象。?
于是我們得出結論:膠輥的軸套偏心,導致安裝后的靠版水輥在印版上打墨杠時(shí),不同的圓周位置所表現出的壓力不一樣,膠層厚的位置壓力大,如果按照這個(gè)位置的壓力進(jìn)行調節,那么膠層薄的位置的壓力會(huì )更小,容易導致版面糊版、上臟;反之按照膠層薄的位置打墨杠,壓力調節好之后印刷時(shí),整個(gè)靠版水輥的壓力就大很多,印刷就會(huì )出現墨色越來(lái)越淺的現象,而且靠版水輥的壓力也會(huì )忽大忽小,版面供水量始終不穩定。當我們更換新的、質(zhì)量好的靠版水輥后,故障消失。此次故障原因就是膠輥質(zhì)量太差,材料科和印刷車(chē)間沒(méi)有認真驗收,將質(zhì)量不過(guò)關(guān)的膠輥應用于印刷中,才導致故障出現。